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濟南煉油廠污水處理實例

濟南煉油廠污水處理實例

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濟南煉油廠污水處理實例

作者:管理員 來源: 日期:2014/6/27 8:06:28 人氣: 標簽:煉油廠

1)  概述

濟南煉油廠是中國石化系統(tǒng)大型燃料-潤滑油型石油加工企業(yè)。隨著原油加工量的增 加,原油品種的變化和原油加工深度的提高,污水水質(zhì)也發(fā)生了很大的變化:污水中的污染 物質(zhì)成倍增加,污水處理難度明顯加大,加之污水排放標準的提高,使得原來在20世紀七、 八十年代建成的“老三套”污水處理設(shè)施無法滿足使排放水全部達標的要求。為此,于1990 年9月開始了 500mVh污水處理廠的初步設(shè)計,1991年6月完成施工圖設(shè)計,并于同年7月 開始施工,1992年10月竣工并投入運行,1994年8月進行了技術(shù)標定。

該污水處理場工程設(shè)計的重點是解決油的去除和有機物、氨氮處理這兩大關(guān)鍵問題,吸納 了當時穩(wěn)妥可靠的先進技術(shù)手段,從強化一級(隔油、氣浮)入手,提高二級(生化)處理水平。 加深三級(混凝沉淀、生物炭)后處理的效果,同時,輔以有效的水質(zhì)、水量均質(zhì)、調(diào)節(jié)和污水處 理儀表監(jiān)測控制水平,使該污水處理場取得了很好的處理效果,滿足了生產(chǎn)發(fā)展需要。

2)  設(shè)計水量和水質(zhì)

為了使處理后的污水能夠回用或用于農(nóng)業(yè)灌慨,該處理場將含鹽污水和含油污水分為二套 系統(tǒng)進行處理。其中,含油污水處理水量為250mVh、含鹽污水包括40m3/h的含硫污水、循環(huán)水 排污水、電脫鹽排水和部分含油污水,其水量也為250m3/h,因此,總處理水量為500m3/h。

水溫/$

pH值

石油類

硫化物

揮發(fā)酚

氰化物

氨氮

CODc,

bod5

懸浮物

<40

7-9

700 ~800

20-30

60-80

4

1 ⑴ ~ 150

80-1000

400~520

500


1) 污水處理流程的選擇
(1)強化一級處理的目的在于除油為防止油在被攪動時產(chǎn)生再乳化的現(xiàn)象,首先采用了穩(wěn)妥可靠的平流隔油池,大限度 地將粗分散油除去,在泵提升的過程中,防止了油品的再乳化。對于細分散油,則采用同濟 大學(xué)開發(fā)的內(nèi)循環(huán)射流式溶氣氣浮工藝,部分回流式,兩級串聯(lián)。內(nèi)循環(huán)所需的空氣量,經(jīng) 過循環(huán)射流器、真空進氣閥以自吸式來完成?諝庠谒械娜芙庑蔬_90%。溶氣罐內(nèi)氣 液面采用彈簧眘自動控制內(nèi)循環(huán)泵的啟、停,且備有混合設(shè)備和釋放裝置,具有節(jié)電耗、無 噪聲、不堵塞、無油污、耐腐蝕、易操作、自動控制、運行穩(wěn)定等特點。
為保證除油工藝的平穩(wěn)操作,進水水質(zhì)應(yīng)做到相對穩(wěn)定。而煉油操作il程中,原油的變 化、工藝條件的調(diào)整、設(shè)備故障檢修,以及突發(fā)情況的出現(xiàn),都會使水質(zhì)發(fā)生大的波動。為此,配套設(shè)置了大容量調(diào)節(jié)儲罐和pH值微電腦自控系統(tǒng)兩大措施,保證了進入平流式隔油 池的污水,在水質(zhì)、水量上始終處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),從而保證了除油效果。
(2)提高二級處理水平的關(guān)鍵是將污水的有機物如COD、NH3-N、酚等,同時未除掉, 以符合不斷提高的污水排放標準的要求。為此,設(shè)計中采用了 A/C^/02生化工藝路線,即 反硝化一碳化一硝化三級串聯(lián)工藝。
反硝化過程采用固定的生長系統(tǒng)即生物膜法。其特點是:操作方便、耐沖擊負荷、生物 相多樣化、生物量多、不會產(chǎn)生污泥膨脹、省去二沉池、過剩污泥量少、動力消耗少、但投 資稍髙;而硝化過程則采用分散生長系統(tǒng)即活性污泥法。其特點是:設(shè)備簡單、投資省、容 積負荷和處理深度較高。
為提高曝氣充氧能力,降低能耗,選用了中微孔曝氣設(shè)備——孔徑200^的微孔陶瓷 擴散板、玻璃鋼壓鑄托盤和PVC/FRP復(fù)合管道,同時將四臺離心式鼓風機,盡可能靠近供 風構(gòu)筑物分散布置。
C^/02均為推流式活性污泥法,各自設(shè)有二沉池。污泥分別回流,以馴化各自功能的微 生物菌膠團。
二沉池均采用周邊進、出水的輻流式沉淀池,保證了從生化處理后的污水中將活性污泥 微粒分離沉淀,回流到曝氣池中,防止水流將活性污泥微粒帶出二沉池。
(3)加深后處理是確保出水達標的可靠把關(guān)手段
一般情況下,經(jīng)生化處理后的水,由于各種原因,往往殘留較多難以生物降解的或非生 物降解的物質(zhì),以及部分油、活性污泥、懸浮物等,有時不能穩(wěn)定地達到排放標準,其超標的主要污染是C0D&、油,尤其對必須達到回用或農(nóng)灌要求的,必須加強后處理。
本設(shè)計選擇了混凝沉淀和生物活性炭作為后處理的把關(guān)措施。投加混凝劑后的混合水, 經(jīng)過管道混合器混合、三級機械反應(yīng)池反應(yīng)后進人沉淀池進行重力分離?扇コ鼵0D& 15%~25%。生物活性炭塔可以將活性炭的物理吸附與微生物生化作用結(jié)合起來,是保證使 出水水質(zhì)得到進一步達標的理想深度處理設(shè)備。
污水處理流程見圖6-1。

考慮到處理后的污水用于回用、灌溉的要求,按含鹽含油兩套系統(tǒng)設(shè)計,其處理工藝、 設(shè)備、構(gòu)筑物的技術(shù)與參數(shù)、結(jié)構(gòu)造型完全相同,兩套系統(tǒng)平行布置,其間設(shè)有連通管線, 便于事故、檢修情況下,互為備用。

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